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污水污泥與生物質共氣化資源化利用技術

來源:建樹環保 2025-05-19 17:09:25 1513

到2025年,我國污泥產量預計超過0.9×108t/a。有數據表明,目前我國有超70%污泥未得到妥善處置,污泥任意堆放不僅占用大量土地資源,其造成的污染和再污染問題已日益嚴重,并引發社會的廣泛關注。

污泥中包含一系列有機污染物(苯、氯酚、多氯聯苯等)、病原微生物、重金屬(Cu、Cd、Cr等)、鹽分及氮、磷等養分,若處置不當,這些有害物質可能以其他形式轉移到環境中,可能造成水體與土壤中有機污染物與重金屬超標、病原體泛濫及水體富營養化等嚴重生態環境污染。研發適合我國污泥特性和符合“美麗中國”建設需求的先進污泥處置技術刻不容緩。

生物質是自然界唯一的含碳且可再生資源,具備量大、易得、燃燒產物對環境友好等一系列特點。氫能是替代能源中最清潔的能源,產生的水是唯一的燃燒產物,從而能夠真正實現污染物的“零排放”。Baykara等從環境影響的角度進行分析,認為生物質的碳中性特征使生物質氣化制氫變得非常理想。Dincer等評估了使用可再生和不可再生資源的19種制氫方法,結果顯示:在能源效率、?效率及生產成本方面,生物質氣化具有顯著優勢。

污泥也是一種可再生資源,在某種程度上可以通過熱解氣化的方式回收具有一定品質的燃料,然而受限于污泥揮發分含量低、灰分和硫含量高、固定碳反應性較差等特點,污泥熱解氣化產生高附加值產物有待深入研究;同時,由于濕污泥干化過程中需消耗大量熱能,污泥熱解氣化能耗大、成本高,也是制約污泥高質資源化利用的瓶頸。綜合濕污泥含水量大的特點,采用秸稈、木片等農林生物質廢棄物作調節劑,充分利用其含水率低、揮發分含量高、碳含量高的優點進行污泥+生物質共氣化,不僅能控制物料含水率,降低能耗,還可以改善污泥氣化特性,提升產氣量、產氣率和產氣熱值,進而實現高質氣化效果。

以湖北省鐘祥市污泥氣化工程項目為例,全面介紹了污泥與生物質共氣化技術的原理、工藝流程、運行效果及相關管理經驗,可為生活污泥處置和高質資源化利用提供新思路、新技術和示范案例。

1、項目概況

該污泥氣化項目設計規模為處置80%含水率污水污泥120t/d,位于湖北省鐘祥市南湖經濟開發區第一污水處理廠內。生產區占地約2000m2,主要負責處置鐘祥市第一污水處理廠、第二污水處理廠以及12個鄉鎮污水廠產生的污泥。鐘祥市第一污水廠設計處理規模為7.5×104m3/d,鐘祥市第二污水廠設計處理規模為1×104m3/d,其余鄉鎮污水廠設計處理規模總計約1×104m3/d,產生污泥(含水率為80%)35~45t/d,其中鐘祥市第一污水處理廠污泥為30~35t/d,占比約80%。該項目采用湖北加德科技股份有限公司自主研發的雙流閃蒸干化耦合流化床熱解氣化技術,采用EPCO模式,建設單位為鐘祥城市建設投資公司,工程總投資為2221萬元。

2、閃蒸干化耦合流化床熱解氣化工藝

2.1 工藝原理及流程

該工藝對旋風干燥技術進行改進,形成獨特的雙流閃蒸干燥技術,并針對城市污泥等有機固廢干燥后形成顆粒可燃物與生物質顆粒,利用流化床協同熱解氣化二次燃燒,將干化和氣化兩個相對獨立的系統強耦合,形成獨具特色的污泥閃蒸干燥耦合熱解氣化技術路線。該技術高效利用干燥后污泥顆粒與生物質顆粒在流化床中熱解氣化產生的可燃氣二次燃燒后產生的余熱煙氣作為雙流閃蒸干燥裝置的熱源,干化污泥經輸送裝置進入流化床耦合生物質共氣化產生可燃氣,整個系統實現能量的閉式循環,氣化終產物灰渣可用作建材,污泥得到減量化、無害化、資源化和穩定化處置。

污泥閃蒸干化耦合熱解氣化工藝的核心關鍵是雙流閃蒸干燥技術和污泥流化床熱解氣化技術,其中雙流閃蒸干燥技術通過一體化雙流閃蒸干燥機,利用污泥熱解氣化產生的可燃氣燃燒后的余熱煙氣將含水率80%的污泥霧化成顆粒,污泥和熱煙氣接觸面積擴大上千倍,含水率80%的濕污泥在干燥機中3~6s內瞬間完成熱交換,實現濕污泥水分蒸發。污泥流化床熱解氣化技術利用空氣和水蒸氣作為氣化劑,在缺氧條件下,以干燥后污泥和生物質顆粒作為原料,通過自燃放熱、吸熱裂解和氣化等化學反應實現能量遷移,將能量轉化后保留在可燃氣中,可燃氣含有氫氣、一氧化碳和甲烷等高熱值氣體,可燃氣體實現二次燃燒釋放熱量作為污泥干燥熱源,同時,可燃氣也可作為綠色能源。

工藝流程如圖1所示。

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2.2 各子系統設計

污泥閃蒸干化耦合熱解氣化工藝分為6個子系統,包括濕污泥貯存系統、污泥干燥系統、熱解氣化系統、熱能利用系統、尾氣處理系統和灰渣系統。其中核心設備為雙流閃蒸干燥機和流化床氣化爐。

①濕污泥貯存系統

含水率為80%的濕污泥通過污泥專用運輸車經地磅稱量后卸入濕污泥儲倉,經螺桿泵輸送至干燥機前濕污泥中轉倉。中轉倉內污泥干燥給料螺旋安裝有計量裝置,整個濕污泥轉運過程密封運輸,系統維持負壓,避免臭氣外逸。

②污泥干燥系統

中轉倉內含水率為80%的濕污泥經給料螺旋輸送機定量輸送至干燥機;濕污泥在硫化機內經尾部再循環煙氣高速氣流破碎、流化后,由熱風爐中可燃氣燃燒產生的熱煙氣作為熱源進行干燥,雙流閃蒸干燥機可在3~6s內將污泥由含水率80%左右干燥至30%左右;干化后的污泥顆粒粒徑約1mm,由煙氣氣力輸送后經旋風分離器和布袋除塵器進行粗細干污泥顆粒與煙氣的氣固分離,分離出來的干污泥顆粒經輸送裝置送入氣化爐,煙氣進入環保尾氣處理系統。

③熱解氣化系統

干污泥顆粒經刮板輸送裝置送至干污泥爐前料倉,與生物質成型燃料經給料螺旋送入流化床氣化爐。在流化床氣化爐中低氧還原性氛圍進行熱解氣化反應,氣化劑為空氣,在高溫條件下干污泥和生物質發生干燥、熱解、氧化、還原、重整反應,熱解產生的焦油進一步熱裂化或催化裂化,轉化為小分子碳氫化合物,最終得到可燃氣,可燃氣主要成分為CO、H2和CH4等。系統產生的可燃氣進入熱風爐燃燒。

④熱能利用系統

可燃氣體在熱風爐內進行完全燃燒,產生850~1000℃高溫煙氣,溫度控制既要滿足二口惡英的控制條件,又要考慮灰熔點,避免結焦。高溫煙氣經配風降溫后進入干燥機用于80%含水率濕污泥的干燥,作為可燃氣助燃劑的空氣經空預器加熱,該方式可有效降低排煙溫度,提高整個系統的能源利用率。

⑤尾氣處理系統

經氣固分離的煙氣,由空預器回收部分熱量,用作氣化系統氣化劑和熱能利用系統助燃劑,煙氣進入噴淋洗滌塔去除氨氣、二次除塵、急冷至50℃以下,送入生物除臭系統進行除臭處理達標后,經15m高煙囪排入大氣。按照環評批復,該項目廠界惡臭污染物NH3、H2S排放濃度應達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554—1993)相關限值,粉塵、SO?排放濃度應達到《工業爐窯大氣污染物排放標準》(GB9078—1996)中二級限值要求,NOx排放濃度應達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—2014)中燃氣鍋爐排放標準。

⑥灰渣系統

氣化飛灰由可燃氣、煙氣攜帶經旋風分離器分離,飛灰經冷卻螺旋冷卻至150℃以下后,經倉泵氣力輸灰系統送入灰渣倉,然后由專用車輛運輸出廠,氣化灰渣可用于土壤改良和作為建材使用。

3、運行效果

該項目于2018年8月建成并進行調試、試運行,2020年9月完成環保驗收,2020年10月開始進入商運期,截至目前已穩定持續運營超過3年。實際污泥處置量平均為70~80t/d,污泥減量化程度達90%以上,灰渣供周邊建材廠使用。該項目廢水水質滿足《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的三級標準及鐘祥市第一污水處理廠污水接管標準后,通過污水管網排放至鐘祥市第一污水處理廠處理。廠界噪聲滿足《工業企業廠界噪聲排放標準》(GB12348—2008)中3類標準限值。一般工業固廢嚴格按照《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599—2020)有關規定,配套建設規范的物料堆放場,污泥氣化后產生的灰渣用于混凝土摻和料、土壤改造,以及水泥原料、水泥混合材料、高級填料等資源化利用途徑。廢活性炭屬于危險廢物,按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597—2023)的有關規定建設危廢暫存間,按其規定進行管理,并委托有相應危險廢物處置資質的單位處理。

3.1 污泥處置效果

原泥泥質分析見表1。

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由表1可知,污泥含水率為84.6%,有機質含量為41.0%,不滿足《城鎮污水處理廠污泥處置單獨焚燒用泥質》(GB/T24602—2009)標準要求,因此未采用污泥單獨焚燒工藝。該項目采用雙流閃蒸干化耦合流化床熱解氣化工藝,含水率約80%的濕污泥經雙流閃蒸干燥機3~6s內瞬間被干燥至含水率30%~40%,生物質成型顆粒和干污泥從不同的進料口經螺旋輸送至氣化爐(流化床),二者在爐內共氣化產生可燃氣,可燃氣燃燒超850℃經配風降溫至600℃左右進入干燥機作干燥熱源,熱解氣化的最終產物(灰渣)質量不超過最初污泥質量的10%,減量化程度高達90%以上,灰渣符合《城鎮污水處理廠污泥處置制磚用泥質》(GB/T25031—2010)中各項指標要求。

熱解氣化后灰渣檢測見表2。由表2可知,污泥減量化、無害化、資源化利用得以實現,真正達到“以廢治廢,變廢為寶”目的。

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圖2為不同階段污泥形態。

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3.2 尾氣處理效果

在生產過程中嚴格要求、積極落實各項大氣污染防治措施。生產線設置在封閉的廠房內,加強傳輸料口的銜接、物料傳輸帶應封閉,認真落實污泥在裝卸料、貯存和烘干過程及生物質堆場揚塵等無組織排放廢氣措施。廠界惡臭污染物(H2S、NH?)外排應達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554—1993)表1的二級標準;生產裝置尾氣經1套布袋除塵-噴淋洗滌-生物除臭-活性炭裝置處理后,由15m高煙囪排放。NH3、H2S排放濃度應達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554—1993)相關限值,粉塵、SO2排放濃度應達到《工業爐窯大氣污染物排放標準》(GB9078—1996)的二級限值要求,NOx排放濃度達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—2014)的燃氣鍋爐排放標準。該項目有組織排放檢測數據見表3。

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無組織排放檢測數據見表4。由表3、4可知,廢氣排放濃度均達到相關排放標準要求。

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4、項目總結

4.1 經濟性分析

該項目直接運行費用包括生物質成型燃料、水、電、人工、藥劑等,其中生物質費用占比高達50%以上。生物質的添加量受污泥有機質含量、含水率、熱值的影響較大,約為100~150kg/t濕污泥。生物質采用農林廢棄物作成型燃料,其售價約800元/t,污泥處置生物質燃料費用約80~120元/t;電耗約60kW·h/t濕污泥,電價為0.75元(/kW·h),污泥處置電費約45元/t;由于該項目位于鐘祥市第一污水處理廠區內,設備冷卻及洗滌用水采用中水,可不計水費;總直接運行費用為180~200元/t,與常州市污泥焚燒中心一期工程260~290元/t和鄂州污泥碳化項目213~247元/t相比,更有經濟優勢。

4.2 運行管理

該項目為湖北加德科技股份有限公司自主研發設計實施的國內首個污泥熱解氣化項目。在調試和運行過程中積累了豐富的經驗,并不斷優化改造和調整,可為后續污泥熱解氣化項目提供參考。

①氣化爐設計

系統兩大核心工藝是熱解氣化和污泥干化,干化是系統最大的能量消耗部分,熱解氣化是整個系統的驅動力,因此氣化爐的設計至關重要。在氣化爐設計過程中最關鍵的是流化風的設計和污泥與生物質入料口的設計,既要滿足良好的流化需要,又要避免氣化分層爐內溫度分布不均勻。

②系統調節能力設計

由于污泥含水率和熱值以及污泥量波動較大,為保證多介質氣化系統運行平穩,要求系統具備較大處置能力調整區間,抗逆性強,外界變化系統可快速響應調節,具備較強的自適應及調整能力。為保證系統物料平衡和熱力煙風平衡,該項目風機及給料機均采用變頻控制,可滿足60%~110%設計處置量(120t/d)的較大調整區間。

③物料輸送

系統運行過程中涉及含水率80%污泥輸送、30%含水率干污泥長距離輸送、30%干污泥入爐輸送、生物質成型燃料輸送等。對于含水率80%濕污泥輸送,建議采用螺桿泵變頻連續運行。含水率80%濕污泥具有一定的流動性,可長距離輸送,嚴禁空轉損壞螺桿泵,長期停用管道內污泥易板結,再次啟動時應低頻點動。對于含水率30%干污泥長距離輸送,建議采用刮板輸送,可有效避免污泥黏壁,運行過程中要做好邏輯連鎖保護,后段刮板比前段刮板輸送量大,這樣可以避免污泥堵料,后段跳閘而前段刮板聯跳,啟動階段先開后段刮板,前段刮板才可以啟動。對于干污泥和生物質入爐,建議采用無軸料塞螺旋,既可避免有軸螺旋干污泥黏附軸上導致出力減小,又可以避免爐內煙氣反串。

④節能減排

生物質耗量是系統最大成本,運行過程中嚴格按照運行操作規程控制污泥干化程度,定期檢測原泥含水率,及時反饋數據給污水處理廠,減少生物質耗量。系統運行過程中嚴格控制流化床的床壓和布袋進口溫度,在流化良好前提下盡量維持低床壓運行,減少流化風機電耗,嚴格控制布袋進口溫度為180~220℃,避免排煙溫度過高造成熱量損失。嚴格控制環保藥劑使用量,增加在線投加藥劑和檢測設備,提高設備自動化水平和可靠性。

⑤人員管理

該項目配備運行人員12人,采用“四班三倒”模式,每班組3人,其中2人負責運行監護操作,另1人負責設備巡檢。運行人員嚴格執行“兩票三制”,杜絕違章指揮和違章作業,定期組織相關培訓考核,持證上崗。

⑥標準規范

目前,國內污泥熱解氣化技術缺乏統一的標準和規范,僅安徽等地出臺了地方標準,導致市場無序競爭,執法單位無統一標準可依。關于污泥熱解氣化尾氣排放,國內目前沒有統一標準,可供參考的有《工業爐窯大氣污染物排放標準》(GB9078—1996)、《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996)、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—2014)。建議盡快出臺污泥熱解氣化國家和行業技術標準等指導性文件,助推熱解氣化技術良性發展。

4.3 環保分析

采用熱解氣化工藝,流化床氣化爐內空氣僅為完全焚燒理論空氣量的30%,氣化爐內氣流速度低,經旋風分離器和布袋除塵后尾氣中顆粒物含量低。灰爐內為還原性氛圍,反應溫度控制在700~750℃,熱力型氮氧化物幾乎不產生,即使熱解過程中產生部分SOx和NOx也會被氣化過程中產生的CO、H2還原而無害化。二燃室內采用分級燃燒和煙氣再循環等低氮燃燒技術,在二燃室設置SNCR系統控制氮氧化物的生成。氣化工況處于缺氧的還原性氣氛狀態,無二口惡英前體物生成,從根本上抑制了二口惡英產生。二燃室內主反應區溫度為850~950℃,停留時間>3s,可進一步燃燒去除可燃氣中的二口惡英及VOCs氣體。NH3、H2S主要來源于污泥干化過程,污泥干化過程中應嚴格控制含氧量不超過3%,干化溫度約600℃,反應時間極短(3~6s),可極大降低濕污泥干化過程中與氧發生發應生成NH3、H2S的可能性。氣化相較于焚燒煙氣量小,環保設備投入小,極大降低了投資和運行成本。采用生物質與污泥共熱解氣化,有助于解決農村生物質禁燒難、出路難的問題,增加農民收入,改善農村居民生產、生活條件和居住環境。該污泥處置技術將城鎮污泥高效清潔處置與農村生物質固廢處理有機結合,實現固廢資源化循環利用,從而構筑生態安全屏障,改善人居環境,助推美麗中國建設。

5、結論

鐘祥市污泥熱解氣化項目采用污泥閃蒸干化耦合流化床熱解氣化技術,實現了污泥處置及資源化利用的實證示范。該技術對氮氧化物、二口惡英的生成均有較好的抑制作用,污泥減量化程度可達90%以上。氣化產物灰渣滿足污泥制磚標準可用作建材等,真正實現了“以廢治廢,變廢為寶”,運行成本低,經濟效益好,滿足環保排放要求,為城市污水污泥處置高質資源化利用提供了新技術路徑和案例示范。該系統設計時應充分考慮物料輸送、設備選型、負荷調節等因素,運行過程中應加強人員管理,以達到預期效果。

  廣東建樹環保科技有限公司是一家專業從事工業廢水處理、工業廢氣處理和環境修復的環保設備研發與銷售服務的企業。為工業企業和市政工程等項目提供工業廢水處理、工業廢氣處理、有機廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設計”、“工程承包”、“設備采購”、“安裝調試”、“耗材銷售”、“運營管理”、“環評辦理”等環節提供專業的差異化服務,聯系電話:135 5665 1700。

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